冷却水的湍流以及进入水流中的气体或砂砾等异物的冲击磨削作用,会破坏凝汽器黄铜管入口端的保 护膜,致使入口端局部电位较低而成为阳极,保护膜未被破坏的部位电位较高而成为阴极,导致黄 铜管在机械冲击和电化学的双重作用下产生管端冲刷腐蚀[1].黄铜管入口端的冲刷腐蚀在我国 各火电厂普遍存在.无论是含盐量、含砂量较低的清水,还是含砂量较高的洪水,或是含盐量较高 的海水,都会引起管端冲刷腐蚀[2,3].凝汽器铜管的管端冲刷腐蚀发生于入口端距管端15 0mm左右的范围内[1].黄铜管管端冲刷腐蚀常造成黄铜管的过早失效,降低其使用寿命,影 响电厂安全经济运行.本文自制了冲刷腐蚀模拟试验装置,并通过模拟试验对HSn70-1A黄 铜管管端冲刷腐蚀及管内腐蚀进行了定量比较研究,为管端冲刷腐蚀防护提供依据.1 模拟试验 装置为了定量比较管端腐蚀与管内腐蚀的不同,自制了模拟试验装置.设计时,既考虑了模拟管端 腐蚀又考虑了模拟管内腐蚀.模拟管端腐蚀需要产生湍流,为此,采用了变径管.模拟管内腐蚀需 要水流稳定,要求内径相同.为了比较不同水流速度对腐蚀的影响,采用了两回路系统.模拟试验 装置由两个试验回路和一个旁路构成.试验回路由循环水槽、耐蚀水泵、控制阀、流量计、试样节 组成,如图1.试验回路1、回路2的水流速度皆由控制阀控制,流量计显示,多余的水流经旁路 直接排入循环水槽.图1 铜管腐蚀模拟试验装置 试样节用于装置试样,是关键部分.试样节 包括管端腐蚀试样节和管内腐蚀试样节.管端腐蚀试样节模拟管端冲刷腐蚀,由直径不同的管段1 、管段2粘接组成,如图2(a).管段1为内径40mm、壁厚5mm的有机玻璃管,可观察水 流情况.管段2为塑料管,内径为28.7mm,壁厚为2mm.水流经管段1进入管段2时,由 于直径不同,在管段2中产生湍流,冲刷试样装于管段2中,就模拟了入口端冲刷腐蚀.管内试样 节模拟管内腐蚀,由管段3、管段4及活动接头Ⅱ构成,尺寸如图2(b)所示.从管端试样节到 管内试样节整个管段内径保持一致,以保证水流稳定,从而模拟管内腐蚀.管端腐蚀试样节与管内 腐蚀试样节通过活动接头Ⅰ连接.活动接头图2 模拟试验装置试样节有两个内件和一个外件,带 螺纹内件和不带螺纹内件分别与管段2和管段3粘接,两内件之间有一密封O型环,起密封作用. 外件带有螺纹,它与带螺纹的内件通过螺纹实现连接.装拆试样通过活动接头实现.试样装好后, 整个试验管段内径相同,并处于密封状态.2 试样及循环水21 试样制备试验材料为φ28 .5mm,壁厚1.7mm的HSn70-1A新黄铜管.试样直接从黄铜管上截取,为150m m和100mm长的管段.前者用于入口端冲刷腐蚀试验,后者用于管内腐蚀试验.管段试样两端 截面经砂布、金相砂纸磨制,使其平整光洁,外表面及端截面采用电刷镀镀Ni,以防止管段外表 及端截面腐蚀影响试验结果.管段试样用弱酸清洗,去除原始腐蚀物,经水冲洗干净后用丙酮清洗 ,干燥后用分析天平称重.共制备150mm和100mm的管段试样各6个.22 循环水配 制影响腐蚀的主要因素是[Cl-]、[SO2-4]和砂含量,因此在配制循环水时主要加入[ Cl-]、[SO2-4]和砂.为了在较短时间内比较出入口端冲刷腐蚀与管内腐蚀的差异,选 取了较高的Cl-含量、SO2-4含量和砂含量.配制循环水前,已用化学分析法测定了自来水 中已含的Cl-、SO2-4含量.配制时,减去自来水中已含的Cl-、SO2-4含量.Cl -、SO2-4含量通过加入NaCl、Na2SO4实现.砂为河砂,经50目筛子筛选.所配 制的循环水的成分含量为:[Cl-]600mg/L、[SO2-4]400mg/L、砂含量 1000mg/L.一般情况下,凝汽器循环水的流速在1.3~2.1m/s之间.据此,试验 过程中循环水流速选取1.3m/s和2.0m/s两种.3 试验过程将制备好的长为150m m的管段试样装于回路1、回路2的冲刷腐蚀试验节中,将制备好的100mm的管段试样分别装 于回路1、回路2的管内腐蚀试验节中,将配制好的循环水置于循环水槽中,启动循环水泵,调节 控制阀,使回路1的流量计的流量控制于3.56m3/h,对应的循环水的流速为2m/s;使 回路2的流量计的流量控制于2.39m3/h,对应的循环水的流速为1.3m/s.系统运行 过程中,每隔3h检查流速,测量水温.运行中,室温在28°C~35°C之间,而水温在33 °C~42°C之间,这与凝汽器实际运行中循环水温度(根据现场调查)相拟.运行过程中,水 的蒸发损失较大,需及时补充自来水,以保证其成分稳定,并且每6天换一次循环水.试验累计运 行421h.停机后,拆下试验管段,用清水冲洗后,观察其腐蚀形貌特征,然后用稀盐酸快速去 除腐蚀产物,经水冲洗后,再用丙酮清洗、吹干,在分析天平上称重.4 试验结果及分析41 腐蚀形貌观察经水冲洗后观察各试样形貌,发现各管端腐蚀试样均有大量的紫红色腐蚀产物附着 ,颜色较深;而各管内腐蚀试样腐蚀产物附着较少,颜色较浅,呈紫红色.各试样下部较上部腐蚀 多.
水流速度2.0m/s下的试样其腐蚀产物数量比对应的1.3m/s下的试样多,颜色也深 .去除腐蚀产物后,管端腐蚀试样可见一些浅腐蚀痕迹,而管内试样无这种痕迹.42 定量比 较运行前后各试样的重量、失重及失重率列于表1.失重率是失重与原重之比.试样取自同一根黄 铜管,其内径相同,因此,没有用腐蚀速度,而是用失重率来比较管端冲刷腐蚀和管内腐蚀的腐蚀 不同.由表1可知,水流速度为2.0m/s时,管端腐蚀试样平均失重率为0.1772%,管 内腐蚀试样平均失重率为0.1237%,二者的比值为1.43;水流速度为1.3m/s时, 这一比值为1.40.由此可见,虽然水流速度不同,但管端腐蚀与管内腐蚀的失重率比极为接近 ,一个为1.43,一个为1.40.以上结果说明,不管水流速度大小如何,管端冲刷腐蚀总比 管内腐蚀严重.考虑到试样内径、壁厚相同,可以认为管端腐蚀平均失重率与管内腐蚀平均失重率 之比就代表其腐蚀速度之比.管端腐蚀速度较管内腐蚀速度大,管端腐蚀速度是管内腐蚀速度的1 .4倍左右.形貌观察与此相符.由表1可知,水流速度为2.0m/s和1.3m/s时,管端 试样平均失重率分别为0.1772%和0.1167%,二者比值为1.52,同样管内试样平 均失重率分别为0.1237%和0.0835%,二者比值为1.48.以上结果说明,水流速 度愈大则腐蚀愈严重,而且管端腐蚀、管内腐蚀随流速增加而同步增加.随流速从1.3m/s增 加至2.0m/s,管端腐蚀速度增加1.52倍,比管内腐蚀速度增加1.48倍为高,说明, 水流速度对管端腐蚀的影响较对管内腐蚀的影响略大.管端腐蚀受机械冲击和电化学双重作用,属
冲刷腐蚀.水流在入口端产生湍流不仅直接引起对黄铜管管壁的机械冲击作用,而且,湍流增大了 砂粒冲击黄铜管管壁的入射角度和动能,并且,这种作用随水流速度的增加而增加.管内腐蚀受机 械冲击作用较小.因此管端的冲刷腐蚀速度较管内腐蚀速度高,且受水流速度影响大.表1 运行 前后试样重量、失重、失重率流速m/s试样试样重量/g运行前运行后失重/g失重率(%)平 均失重率(%)2.0管端试样1176.1801175.86380.31630.1795 2176.5466176.23390.31270.17713177.5064177.1 9580.31050.17500.17722.0管内试样4118.6057118.44 740.15830.13355116.0210115.88240.13860.1195 6119.0358118.89520.14060.11810.12371.3管端试样7 178.5538178.34290.21090.11818179.6578179.44 980.20800.11589177.9934177.78670.20670.1161 0.11671.3管内试样10112.3343112.22850.10580.0941 11114.7754114.69200.08340.072712113.8772113 .78180.09540.08380.08355 结 论(1)自制的凝汽器黄铜管冲刷腐 蚀模拟试验装置较好地模拟了实际腐蚀情况,获得了较满意的结果.(2)凝汽器黄铜管管端冲刷 腐蚀较管内腐蚀严重,管端冲刷腐蚀是管内腐蚀的1.4倍多.(3)黄铜管管端冲刷腐蚀和管内 腐蚀随水流速度的增加而增加,管端冲刷腐蚀的增加较管内腐蚀的增加略大.凝汽器黄铜管冲刷腐 蚀模拟试验装置及初步研究@王志武$武汉水利电力大学动力与机械工程学院!湖北武汉4300 72@李友军$武汉水利电力大学动力与机械工程学院!湖北武汉430072@李正刚$武汉水 利电力大学动力与机械工程学院!湖北武汉430072@桑金宏$武汉水利电力大学动力与机械工程学院!湖北武汉430072
凝汽器;黄铜;腐蚀自制了冲刷腐蚀模拟试验装置,对HSn70-1A铜管进行了模拟试验,表明凝汽器黄铜管管端冲刷腐蚀较管内严重,是管内的14倍.<1> 王杏卿.热力设备的腐蚀与防护< M> .北京:水利电力出版社,1988 .232 - 252 .
<2> 钱生保.局属火电厂凝结器铜管腐蚀情况的调查研究< J> .广西电力技术,1993 ,(4) :1 - 6 .
<3> 王志武.天津局属主要火电厂凝汽器铜管腐蚀情况的调查研究< J> .天津电力技术,1998 ,(2) :13 - 17 .现各管端腐蚀试样均有大量的紫红色腐蚀产物附着,颜色较深;而各管内腐蚀试样腐蚀产物附着较 少,颜色较浅,呈紫红色.各试样下部较上部腐蚀多.水流速度2.0m/s下的试样其腐蚀产物数量比对应的1.3m/s下的试样多,颜色也深.去除腐蚀
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