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氧氮碳复合处理

摘要撰写人 : TsingHua
浏览次数 : 11  词语: 300   出版日期: 二月 25, 1997
氧氮碳复合处理山东工业大学(济南250061)陈方生齐宝森彭其凤山东大学莫之民【摘要】通 过金相分析、硬度测定、X射线衍射分析、耐磨性及脆性试验等方法,研究了氧化处理对固体氮碳 共渗的作用。结果表明,氧化处理能加速固体氮碳共渗并使性能有所改善。关键词:氧化处理氮碳 共渗Oxi┐nitrocarburizingTreatmentChenFangshen g,QiBaosen,PengQifeng,MoZhimin【Abstract】The efectofoxidizingtreatmentonpowdernitrocarbu rizinghasbeeninvestigatedbyexaminationofopt icalmicroscope,hardness,X-raydifractometry, wearabilityandbritleness.Theresultshowsthat theprocessofpowdernitrocarburizingcanbeacce leratedbyoxidizingtreatmentandtheproperties canbeimproved.Keywords:oxidizing,nitrocarbu rizing1前言以木炭和尿素作为渗剂的固体氮碳共渗所用设备简单,原料来源广,比较适合 中小厂进行单件或小批量生产,但固体氮碳共渗存在着渗层薄和处理周期长等问题,因而在推广上 有一定的局限性。为了增加固体氮碳共渗的渗层厚度,缩短处理时间,扩大其使用范围,我们探讨 了氧氮碳复合处理,即氧化处理后再施行固体氮碳共渗。通过氧化处理在表面形成一层极薄的氧化 膜,以加快氮碳原子的渗入。2试验方法2.1试验材料试验采用5CrNiMo钢,经850℃ 淬火,600℃回火,组织为回火索氏体。2.2试验过程为了便于比较和显示氧化处理的作用, 将淬火回火后的试样分为两组。其中一组进行普通氮碳共渗:渗剂为30%尿素+70%活性炭, 助渗剂NH4Cl,这三种粉末混合均匀后置于自制的氮化罐里,试样埋入其中,加盖密封,装入 箱式电炉加热,在580℃保温3h后出炉空冷。另一组试样进行氧氮碳复合处理:先进行氧化处 理,再进行氮碳共渗。氧化处理是在140℃发兰液中浸渍20~60min,发兰液配方如下: NaOH(650g/L)+NaNO2(250g/L)+水;氮碳共渗的条件和上述普通氮碳 共渗相同。将处理后的试样用金相显微镜观察组织并测定渗层厚度,用X射线衍射仪分析相结构, 用显微硬度计测定渗层硬度分布,并对试样进行磨损试验和脆性测定。3试验结果3.1渗层厚度 氧氮碳复合处理和普通氮碳共渗后的渗层厚度见表1。由表可见,氧化处理对氮碳共渗起促进作用 ,氧化处理时间为60min时效果显著。3.2金相组织与硬度试样经氧化处理60min并进 行氮碳共渗复合处理后,渗层由化合物层和扩散层组成,其金相组织如图1所示。渗层硬度分布曲 线如图2所示,化合物层的硬度为900~1000HV,心部硬度为240~260HV。3. 3相结构图3为X射线衍射分析结果。由图3可见,试样经表1渗层厚度氧化处理时间(min) 渗层厚度(μm)化合物层扩散层0(普通氮碳共渗)2040601~26~78~910~1 570100~200200~300300~400图1氧氮碳复合处理后渗层金相组织×25 0图2氧氮碳复合处理后渗层硬度分布曲线图3X射线衍射图(a)氧化处理(b)氧氮碳复合处 理60min氧化处理后,表层相结构为α-Fe和Fe3O4;氧氮碳复合处理后,化合物层的 相结构为ε、γ、Fe3C和Fe3O4。3.4磨损试验试验在MM-2000型磨损试验机 上进行。磨轮为45钢渗硼,硬度1400HV,转速400r/min,负荷30N,无润滑。 试样每次磨损试验前后在万分之一的精密天平上称重。其试验结果如图4所示。由图可知,经氧氮 碳复合处理的耐磨性比普通碳氮共渗高。3.5脆性测定渗层脆性表征渗层与基体的结合强度。渗 层脆性小意味着渗层结合紧密,在服役过程中受到高接触应力作用不易被压碎、剥落。脆性测定是 利用三点弯曲试验与声发射技术结合进行的。试样尺寸为140×20×8mm,跨距为80mm ,加载时用X—Y记录仪同时记录位移—载荷曲线。为排除试样塑性变形对声发射信号的干扰,先 通过试验选择合适的门槛值,然后测出渗层产生第一条裂纹时所对应的载荷,并由下式计算出断裂 强度σCA=1.5PCl/bh2(1)式中,σCA为断裂强度,MPa;PC为出现第一条 裂纹时所施加载荷,N;l为试样长度,mm;b为试样宽度,mm;h为试样高度,mm。图5 和表2示出了渗层脆性测定结果。由图5和表2可知,经氧氮碳复合处理的断裂强度远高于普通氮 碳共渗,这表明经氧氮碳复合处理后的渗层脆性小。4讨论氧化处理能促进氮碳共渗、改善某些性 能,可能有以下原因:氧化处理洁净、活化了钢件表面。钢件置于大气中表面易形成钝化膜,阻碍 氮碳原子的渗入。氧化处理时去除了表面的钝化膜,增加了表面的活性,有利于氮碳原子的渗入。 氧化处理改变了渗氮反应的途径。普通氮碳共渗时,尿素分解放出的氨与铁反应生成氮化物2NH 3+6Fe3H2+2Fe3N(2)而钢件经氧化处理后在表面形成一层Fe3O4薄膜,反应 可按下式进行4Fe3O4+4NH34Fe3N+6H2O+5O2(3)反应途径的改变降低 了反应所需的活化能,加速渗氮进行[1]。另外,反应生成的氧能吸收氢(O2+2H2→2H 2O),使气氛中氢含量下降,从而减弱了氢对渗氮的阻碍作用,促使反应向生成氮化物的方向进 行。同时氧气有加速表层脱氢的作用,使表层氢量减少,降低了白亮层的脆性[2]。图5声发射 试验载荷-发射率-位移曲线(a)普通氮碳共渗(b)氧氮碳复合处理表2脆性测定结果预载荷 (N)PC(N)终载荷(N)σCA(MPa)普通氮碳共渗氧氮碳复合处理09830601 58501320017000191991由X射线分析结果看出,氧氮碳复合处理后的化合物 层中存在Fe3O4,这些氧化物对改善渗层的耐磨性起到一定的作用[2]。5结论(1)氧化 处理能加速固体氮碳共渗,氧化处理时间取60min效果显著,渗层厚度明显增加。(2)氧化 处理改善了固体氮碳共渗后的耐磨性,降低了渗层脆性。参考文献1王国佐,王万智.钢的化学热 处理.北京:中国铁道出版社,1980:2392北京内燃机总厂锻冶科.加氧气体软氮化的研 究和应用.金属热处理,1978(3):1氧氮碳复合处理$山东工业大学@陈方生@齐宝森@ 彭其凤$山东大学@莫之民氧化处理,氮碳共渗通过金相分析、硬度测定、X射线衍射分析、耐磨 性及脆性试验等方法,研究了氧化处理对固体氮碳共渗的作用。结果表明,氧化处理能加速固体氮 碳共渗并使性能有所改善1王国佐,王万智.钢的化学热处理.北京:中国铁道出版社,1980 :2392北京内燃机总厂锻冶科.加氧气体软氮化的研究和应用.金属热处理,1978(3) :1件表面。钢件置于大气中表面易形成钝化膜,阻碍氮碳原子的渗入。氧化处理时去除了表面的 钝化膜,增加了表面的活性,有利于氮碳原子的渗入。氧化处理改变了渗氮反应的途径。普通氮碳 共渗时,尿素分解放出的氨与铁反应生成氮化物2NH3+6Fe3H2+2Fe3N(2)而钢 件经氧化处理后在表面形成一层Fe3O4薄膜,反应可按下式进行4Fe3O4+4NH34F e3N+6H2O+5O2(3)反应途径的改变降低了反应所需的活化能,加速渗氮进行[1] 。另外,反应生成的氧能吸收氢(O2+2H2→2H2O),使气氛中氢含量下降,从而减弱了 氢对渗氮的阻碍作用,促使反应向生成氮化物的方向进行。同时氧气有加速表层脱氢的作用,使表 层氢量减少,降低了白亮层的脆性[2]。图5声发射试验载荷-发射率-位移曲线(a)普通氮 碳共渗(b)氧氮碳复合处理表2脆性测定结果预载荷(N)PC(N)终载荷(N)σCA(M Pa)普通氮碳共渗氧氮碳复合处理098306015850132001700019199 1由X射线分析结果看出,氧氮碳复合处理后的化合物层中存在Fe3O4,这些氧化物对改善渗 层的耐磨性起到一定的作用[2]。5结论(1)氧化处理能加速固体氮碳共渗,氧化处理时间取 60min效果显著,渗层厚度明显增加。(2)氧化处理改善了固体氮碳共渗后的耐磨性,降低 了渗层脆性。参考文献1王国佐,王万智.钢的化学热处理.北京:中国铁道出版社,1980: 2392北京内燃机总厂锻冶科.加氧气体软氮化的研究和应用.金属热处理,1978(3): 1氧氮碳复合处理$山东工业大学@陈方生@齐宝森@彭其凤$山东大学@莫之民氧化处理,氮碳 共渗通过金相分析、硬度测定、X射线衍射分析、耐磨性及脆性试验等方法,研究了氧化处理对固体氮碳共渗的作用。结果表明,氧化处理能加速固体氮碳共渗并使性能有所改善1王国佐,王万智.钢的化学热处理.北京:中国铁道出版社,1980:2392北京内燃机总厂锻冶科.加氧气体软氮化的研究和应用.金属热处理,1978(3):1

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