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提高湘钢90m~2烧结机利用系数的探讨

摘要撰写人 : TsingHua
浏览次数 : 25  词语: 300   出版日期: 十月 15, 1996
提高湘钢90m~2烧结机利用系数的探讨周云花(湘钢烧结厂)提要本文通过总结相钢90m2烧 结机4年来的生产实践,探讨了进一步提高烧结机利用系数的途径。关键词烧结,利用系数,提高 产量,湘钢1前言湘钢二烧一期工程为1台90m2的烧结机。设计年产量90万t,利用系数1 .30t/(m2·h),于1991年2月投产。该工程移植了宝钢及国内的先进技术,采用P C984控制,自动化程度高。但经过4年的生产实践,利用系数一直没有达产,不能满足炼铁的 要求。历年来主要生产指标见表1。2提高烧结机利用系数的措施2.1提高混匀料的质量和供应 率我厂含铁原料使用的矿点有100多个,目前常用的有60多种,原料成分波动大,提高混匀料 的质量和供应率是提高烧结矿质量的重要途径。投产之初由于原料场设备运行不畅、使得混匀料迟 迟供应不上,直到1993年混匀料供应才走上正轨,从表1也可看出,1993年后我厂利用系 数及各项产、质量指标均较以前有大幅度的提高。混匀料质量及供应情况见表2。使用化学成分稳 定的混匀料可强化烧结过程,提高烧结矿的产量和利用系数。为了进一步提高混匀料的质量,预配 料必须严格按配比配料。但由于我厂预配料圆盘一直没有安装电子皮带秤,混匀配料仅凭人工估测 ,准确性极差。因此,预配料早日采用重量配料联系人:周云花(411101)湖南湘潭钢铁公 司烧结厂法是提高混匀料质量的关键。2.2提高混合料料温,强化烧结过程提高混合料料温是提 高利用系数的重要措施之一。生产实践证明:提高烧结混合料料温,使其达到露点(60℃)以上 ,可以显著减少料层中水汽冷凝而形成的过湿现象,从而降低过湿层对气流的阻力,使抽过料层的 空气量增加,为料层内热交换创造良好的条件,使燃烧速度加快,燃烧带厚度减小。一般混合料预 热温度为50~70℃。我厂因设计时取消了热振筛,目前没有任何预热手段,过去曾一度采用过 热蒸汽预热,但因效果不明显,一般只使料温升高4℃左右,故放弃未用。现在我厂的料温为常温 ,尤其在冬天,料温经常在0℃以下,严重影响了利用系数的提高。用普通料和预热到60~70 ℃的混合料比较,烧结时透气性最大值从1.75m3/(m2·s)提高到2.10m3/(m 2·s),最小值从0.28m3/(m2·s)提高到0.42m3/(m2·s)。表3是1 995年几个钢铁厂混合料温度情况。因此,湘钢提高混合料温度已势在必行。我厂提高混合料温 度可从以下几个方面着手:1)生石灰预热。即利用生石灰消化放热来提高混合料温度。从理论上 ,混合料中加入5%的生石灰可提高混合料温度50℃左右,但实际上使用生石灰时要多加水,以 及热量散失,故混合料温度一般可以提高10~15℃。2)余热利用。回收烧结机及带冷机尾部 所带走的余热,采用热管技术,用余热锅炉产生蒸汽,再用过热蒸汽产生热水来预热混合料。根据 马钢二烧和本钢的经验(这两个厂家直接用过热蒸汽预热混合料),利用此法,在料温40℃的基 础上可上升4℃左右。3)蒸汽预热。即在二次混合机内通入蒸汽,既可补充一些水分润湿混合料 ,又可提高料温4℃左右。2.3添加生石灰,强化制粒我厂精粉率较高,精矿占含铁原料的55 %,占总配料量的35%~40%,故混合料制粒效果差,成球率不高,烧结时透气性差,严重影 响了利用系数的提高。1994年我厂用烧结杯做了“提高精粉率的试验”,结果见图1。试验结 果表明,在同一条件下,随精粉率的提高,利用系数下降。为了探讨提高利用系数的途径,我们还 进行了添加生石灰的烧结试验研究。生石灰的添加量对利用系数的影响见图2。由图可看出,生石 灰添加量在3%~5%最合适。但我厂生石灰的来源问题尚未得到解决。2.4减少漏风烧结生产 时抽过料层的风量与产量成正比,减少漏风可明显提高产量。为了评价90m2烧结机的热利用水 平,1993年6月我厂与中南工业大学合作对二烧90m2烧结机进行了热平衡测定,测出烧结 机的漏风率为72.4%。烧结机系统的漏风主要是烧结机本体的漏风,包括烧结机台车与台车之 间、台车与烧结机首尾密封板之间、台车挡板与台车体之间的漏风以及风箱伸缩节的漏风。另外, 烧结机挡板的材质为球墨铸铁,因球化率低,致使挡板容易塌腰、开裂、变形,故挡板裂缝处漏风 也相当严重。为了降低烧结机的漏风率,我厂组织研制了新材质台车挡板。1995年以来通过将 烧结机尾部双段密封改为单段密封的四连杆重锤装置;将烧结机石棉质伸缩节改为不锈钢的伸缩节 ;改善滑道与台车游板间的润滑;及时更换台车和炉蓖条,防止烧结料面出现孔洞等,目前烧结机 漏风率已有所降低,但具体数据还待测量。2.5强化操作,加强管理强化操作主要包括精确配料 、稳定水碳、平铺烧透、准确地控制烧结终点、及时调整铺底料的给料闸门,严格控制铺底料量。 同时严格控制燃料粒度和熔剂粒度,这有利于混合料的混匀,使混合料的成分均匀。并且严格控制 燃料的使用量,以保证烧结矿具有足够的强度和良好的还原性,从而提高成品率和利用系数。我厂 将焦粉粒度严格控制在一3mm的粒度合格率大于80%,熔剂粒度一3mm的合格率大于85% ,并且将这些指标与经济责任制挂钩。3结语综上所述,我厂通过4年的生产实践,在生产上取得 了一定的成效,但要进一步提高利用系数须从以下几方面入手。1)充分发挥混匀料场的作用,预 配料圆盘早日安装电子皮带秤,预配料严格按配比进行,进一步提高混匀料的质量。2)解决生石 灰的来源问题,以生石灰取代石灰石,强化混合料的制粒。3)采取有效的预热手段,提高混合料 的温度。4)采取有效方法降低漏风率。提高湘钢90m~2烧结机利用系数的探讨@周云花$湘 钢烧结厂烧结,利用系数,提高产量,湘钢本文通过总结相钢90m2烧结机4年来的生产实践, 探讨了进一步提高烧结机利用系数的途径。己玫幕乖裕佣岣叱善仿屎屠孟凳N页Ы狗 哿6妊细窨刂圃谝唬常恚淼牧6群细衤蚀笥冢福埃ィ奂亮6纫唬常恚淼暮细衤蚀笥冢福担ィ⑶ 医庑┲副暧刖迷鹑沃乒夜场#辰嵊镒凵纤觯页ü茨甑纳导谏先〉昧艘欢 ǖ某尚В徊教岣呃孟凳氪右韵录阜矫嫒胧帧#保┏浞址⒒踊煸攘铣〉淖饔茫づ淞显 才淘缛瞻沧暗缱悠ご樱づ淞涎细癜磁浔冉校徊教岣呋煸攘系闹柿俊#玻┙饩錾业睦 丛次侍猓陨胰〈沂炕旌狭系闹屏!#常┎扇∮行У脑と仁侄危岣呋旌狭系奈露取#矗┎扇∮行Х椒ń档吐┓缏省L岣呦娓?0m~2烧结机利用系数的探讨@周云花$湘钢烧结厂烧结,利用系数,提高产量,湘钢本文通过总结相钢90m2烧结机4年来的生产实践,探讨了进一步提高烧结机利用系数的途径。

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