36V低压碳钢焊条的研制王国珍,刘天佐,罗崇墉,曹崇东(甘肃工业大学焊接工程系,兰州73 0050)(兰州长虹电焊条厂,兰州730030)摘要试验研究了镁、钾及E4303型焊条 主要配方成分对交流电弧稳定性的影响,在此基础上通过正文试验和药皮成分的综合调配,研制成 功了在36V(低空载电压下引弧及再引弧容易的焊条,该焊条交流稳弧性好,各项工艺性能良好 ,熔敷金属化学成分和机械性能满足国标要求的,同时具有熔敷效率高、耗电小和安全系数高的特 点。关键词焊条;低电压;碳钢;稳弧性;药皮配方分类号TG422.1随着我国经济建设的发 展,焊接越来越多地用于居室装修、家庭一般维修、农机具和建筑现场维修和野外小型结构件的连 接等。目前国内普遍使用的焊接设备体积大,重量重,不易搬运,焊机空载电压高(≥55V), 需要使用380V工业电源,安全系数低,给用户带来许多不便;因此亟待需要开发体积小、重量 轻和空载电压低,并可在220V民用电源上使用的便携式焊机。但普通焊条因电弧引燃和维持电 弧稳定燃烧所需电压高,在这种新型焊机上无法配套使用,需要研制一种能在较低空载电压下顺利 引弧,电弧能稳定燃烧,并且有较宽使用范围的E4303型焊条。36V为工业安全电压,目前 关于能在36V安全低空载电压下施焊的交流焊条在国内外还未见报道。本文通过在E4303型 焊条配方的基础上添加高效稳弧剂,并通过焊条工艺性能,熔敷金属化学成分和机械性能的综合调 配,研制开发这种新型焊条。1配方设计及试验以广泛使用的E4303型焊条配方作为基本配方 ,选择镁和钾作为高效稳弧元素,以镁合金和钾化合物的方式加入。为了搞清配方中主要成分对电 弧稳定性的影响,对配方中的镁、钾、金红石、大理石、长石和中碳锰铁进行单组元稳弧性试验。 各单组元配方压制成φ4焊条,用180A的电流在由BA-500型改装的36V低空载电压交 流焊机上施焊,通过GWAA-1型焊接电弧分析仪记录焊接过程中的断弧时间及对应的断弧次数 ,来评价各单组元对电弧稳定性的影响。在单组元试验结果的基础上,为找到稳弧性最佳、工艺性 能良好的配方,设计了4因素和3水平正文试验,正交表如表1所示。对表中的9组配方,压制成 φ3.2的焊条,用130A的电甘肃省计委新产品开发项目流在上述36V空载电压的交流焊机 上施焊,记录断弧时间和次数,以评价各配方的电弧稳定性。在正交试验确定的电弧稳定性最好和 工艺性能良好的配方基础上,综合调整各组元含量,得到工艺和压涂性能优良,熔敷金属化学成分 和机械性能满足GB5117-85标准中E4303型焊条要求的定型配方。2试验结果及讨论 2.1各单组元对电弧稳定性的影响表2为各单组元对电弧稳定性影响的测试结果,其中N_1, N_2,N_3,N_4分别对应断弧时间为1≤t≤2ms,4≤t≤40ms,40ms≤t ≤1s和t>1s时的断弧次数,N_t表示总断弧次数。当断弧时间t超过某一值t_(max )时,断弧次数为零,定义t_(max)为最大断弧时间。当t_(max)=0时,无断弧, 电弧非常稳定柔和,稳弧性为优秀;当0<t_(max)≤3ms电弧也很稳定,虽有断弧,但 因时间很短,工人难以感觉到,稳弧性为良好;当3<t_(max)≤40ms,电弧基本稳定 ,但断弧时间较长,电弧不柔和,稳弧性一般;t_(max)>40ms,电弧很不稳定,出现 人能感觉到的长时间断弧,甚至使电弧中途熄灭,稳弧性差 ̄[1].各单组元对稳弧性的影响结 果及分析如下:1)随镁含量由0增加到9%时,断弧时间及对应的断弧次数均显著减少。当镁含 量超过6%以后,t_(max)≤2ms,电弧稳定性良好、稳弧效果十分明显,其稳弧机理是 镁的电离电位较低(7.644V),在电弧高温作用下发生热电离:产生镁离子并放出自由电子 ,增加了电弧气氛导送电荷的能力,使稳弧性提高 ̄[2].另一方面镁的燃点较低,在电弧气氛 中燃烧放出大量的热使电弧中气体的热电离更容易发生,并且在交流电弧过零点时,电弧气氛温度 高,再引燃容易。从而,使稳弧性进一步提高。2)钾含量由0加到3.4%时,断弧时间和断弧 次数均减少,当钾含量超过2.3%以后,t_(max)≤2ms,稳弧性良好,但断弧次数较 高,其稳弧效果略低于镁,但仍十分显著。其稳弧机理主要是因为钾的电离电压很低(4.339 V),在电弧热的作用下很容易产生热电离,放出大量自由电子,使电弧气氛导电能力增强,电弧 稳定性提高。3)大理石含量由10%增加到22%时,断弧时间和次数减少,当大理石含量小于 18%时,t_(max)>1s,有明显宏观断弧,稳弧性差。但当其含量达22%时,t_( max)≤2ms,但断弧次数较高,稳弧性一般。表明大理石有一定的稳弧作用,但效果不显著 。其原因是大理石(CaCO_3)在高温下首先分解为CaO,而只有部分CaO分解为Ca ̄ [3],分解出的Ca电离电压较低(6.09V),通过热电离放出自由电子使稳弧性提高,但 分解出的Ca量较少,稳弧效果不显著。4)金红石含量从20%增加到44%时,t_(max )>1s,电弧稳定性差,但金红石含量在20%~36%之间时,随金红石含量增加,断弧总次 数降低,表明金红石对电弧稳定性有一定改善作用。但当其含量增加到44%时,断弧总次数又增 加,电弧稳定性又变差。产生这一结果的原因是:金红石的主要成分为在高温作用下,TiO_2 部分分解为Ti其电离电位较低(6.82V),通过热电离可改善电弧稳定性,但当金红石含量 进一步增加后,渣中自由SiO_2量增多,使电弧阴极区双电荷层遭到削弱,阻碍阴极电子发射 ,使稳弧性下降 ̄[3]。5)长石含量从6%增加到15%时,t_(max)>1s电弧稳定 性差,但断弧总次数有降低趋势,说明长石对电弧稳定性有一定改善作用,原因是长石中含有K_ 2O,Na_2O低电离电压物质,通过热电离改善稳弧性,但因其含量很少,稳弧性的改善不明 显,而长石中的SiO_2对稳弧性不利。6)中碳锰铁加入量从8%增加到14%时,t_(m ax)>1s电弧稳定性差,t>1s的断弧次数减少,但断弧总次数增加.总体来看,中碳锰铁 的加入对稳弧性影响不大。原因是虽然锰的电离电位较低(7.41V),但在酸性焊条中,锰铁 一般作为主要脱氧剂,易于和氧结合起脱氧作用,其稳弧作用不明显。2.2正交试验结果正交试 验稳弧性测试结果如表3所示。其中第6和第8号配方t_(max)≤2ms,断弧次数最少, 电弧稳定性最好,且引弧容易,焊缝成型良好,脱渣容易,飞溅较小.综合考虑在第6,第8号配 方的基础上进一步调整工艺性能、压涂性能,熔敷金属化学成分和机械性能,得到满足要求的定型 配方。2.3低压焊条工艺性能对低压焊条的再引弧性、断弧长度、飞溅系数、脱渣率、熔敷系数 和焊缝成型等各项工艺性能指标进行了测试,并与长虹E4303型焊条J422进行对比.测试 结果如表4所示。低压焊条是在36V低空载电压的交流焊机上测试的,J422是在普通60V 空载电压的交流焊机上测试的,焊条直径为φ3.2。表中再引弧时间是指焊接电弧熄灭后,到一 次擦划即可重新引燃电弧所经过的时间。该时间越长,表明焊条的再引弧性越好,焊机空载电压高 ,该时间长,低压焊条在36V低空载电压下的再引弧性(30s)基本上达到了D22在60V 高空载电压下的水平(35s).断弧长度是衡量电弧稳定性的一个指标,断弧长度越长,则电弧 稳定性越好,低压焊条的断弧长度(19mm)高于J422(13mm),表明其稳弧性比J4 22好,主要原因是在低压焊条药皮中加入了高效稳弧剂镁和钾。低压焊条的飞溅系数比J422 稍大,可能与低压焊条中镁和钾等低熔点稳弧剂含量较多有关。低压焊条的脱渣率不比J422差 ,原因是低压焊条的焊接电压比J422低5~6V,在相同焊接电流时,其热输入功率较低.熔 渣温度低,粘度大,且低压焊条中硅酸盐含量较少,熔渣表面张力较高。从而使熔渣中气体逸出阻 力增大,使较多气体滞留于熔渣中,形成大量孔洞,减小了熔渣强度,增大了疏松度,在冲击振动 中,熔渣易裂而脱落,使脱渣性有所提高。低压焊条的熔敷系数比J422高,其原因是低压焊条 中加入了相当比例的高效稳弧剂,这些稳弧剂大多是一些化学性质较活泼的物质,易分解,易电离 ,易氧化燃烧放出热,且使焊条药皮熔点降低,从而使药皮熔化速度加快,熔敷系数提高,提高了 焊接生产率。低压焊条在焊缝成形方面与J422相比,焊缝波纹较粗,焊缝宽度较窄。其原因是 由于低压焊条电弧导送电荷能力较强,其焊接电压比J422焊条低5~6V,在焊接电流相同时 ,低压焊条电弧热输入功率较低,熔池温度低,铁水流动不如J422自如。但总体上焊缝成形良 好,无咬边等缺陷。2.4低压焊条熔敷金属化学成分和机械性能熔敷金属化学成分如表5所示, 机械性能如表6所示。低压焊条熔敷金属化学成分和各项机械性能均满足GB5117-85中E 4303型焊条的要求。3结论1)在焊条药皮中加入一些镁和钾等易电离物质,可以得到在36 V低空载电压下交流引弧及再引弧容易、电弧能稳定燃烧的E4303型焊条。2)通过综合调整 药皮成分,可使这种低压焊条的工艺性能良好,熔敷金属化学成分和机械性能达到E4303型焊 条的水平。3)研制的36V低压焊条,具有熔敷效率高、交流稳弧性好、耗电小和安全系数高的 特点,既可与低空载电压的便携式焊机配套使用,也可在普通焊机上使用。参考文献||1陈剑虹 ,樊丁,庞铁军.碱性低尘系焊条交流电弧稳定性的研究,机械研究与应用,1989(3):7~162姜焕中.电弧焊及电渣焊.北京:机械工业出版社,1988.19~253银舜生.碱性低氢电焊条交流稳弧性试验研究.焊接学报,1987,8(4):171~179DevelopmentoftheCarbonSteelElectrodeUsedatLowVol
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