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LB-50双链冷拔管机的改造利用

摘要撰写人 : TsingHua
浏览次数 : 8  词语: 300   出版日期: 十月 25, 1995
LB-50双链冷拔管机的改造利用张其余(成都无缝钢管厂金堂分厂;邮编:610403)摘要 针对原双链冷拔管机存在的问题,按照少花钱、尽量利用原有设备的原则,将其改造成一台单链冷 拔管机,提高了产量和成材率,扩大了品种范围,取得了显著的经济效益。主题词双链,单链,链 轮座RevampingandapplicationofLB-50doublechain cold-drawntubemill¥ZhangQiyu(ChengduSeamles sTubePlant)Abstract:Accordingtoprincipleofs peadinglessmoneyandutilitingtheoriginalequi pment,doublechaincold-drawntubemillhasbeenr eformedintoasingle-chaincold-drawntubemill, itsproductivityandyieldhavebeenrised,thevar ietywasextendedandgreateconomicbenefitshave beenachieved.Keywords:DoublechainSinglechai nChainwheelchair1存在的问题我厂小管生产车间开坯机组LB-50双链冷拔 管机,其拔制小车与大、小链条形成封闭连接(见图1、图2)。生产时小链条常断,而主动链轮 与链轮座腹板间距很小,链条断后,常使大链条在主链轮座腹板与链轮之间堆积,从而造成主链轮 座从A-A、B-B两处开裂、损坏(见图3),链轮轴与减速机低速轴错位,联轴器螺栓剪断, 致使生产中断。同时,该机床身短,最大拔制长度为8m,限制了产品品种,影响了成材率及产量 的提高。另外,拔制和返回都由主电机驱动,能耗高,上料机构也存在问题。故决定对其进行改造 。2改造方案针对原设备存在的问题,在尽量利用原有设备的基础上,决定采用单链冷拔管机结构 (见图4)。这种冷拔管机链条不易断,即使断裂,由于链轮到链条槽底的空间很大,足以容纳断 链的堆积,不致损坏链轮座,可克服原冷拔管机的缺陷。小车返回另有一套机构驱动,以降低能耗 。改造设计时还加长了床身,从而提高了成材率和产量,降低了成本,扩大了产品范围。3改造方 案的实施3.1链轮节圆直径的确定LB-50冷拔管机主传动装置是由两台160kW电机和一 台速比为35的减速机组成,减速机最大输出力矩为292kN·m,重量为120t。利用原主 传动装置可节省大笔改造费用,并可缩短工期。根据主电机功率和拔制负荷确定主链轮节圆直径。 电动机:功率N=160kW,转速n=500/1200r/min,双电机驱动;减速机:速 比i=35,最大输出力矩MJ=292kN·m;名义拔制力:P=500kN;电动机最大输 出力矩:Mmax=3.1kN·m;减速机输出轴力矩:M=2·i·Mmax=218kN· m;链轮节圆半径:r=M/P=0.436m;链轮节圆直径:D=2r=872mm。根据链 轮座的几何尺寸,并考虑安全因素,可将此计算值适当减小一点作为链轮的节圆直径值。3.2安 装基准的确定安装基准指拔制中心线和链轮轴线,确定了安装基准,其它部件的相对位置才能确定 。3.2.1拔制中心线的确定主床身、拔模座、上料床身、芯杆床身都以拔制中心线为安装依据 。拔制中心线由水平位置和标高确定。为降低施工难度和节省费用,尽量利用原钢筋混凝土基础, 以靠原减速机一侧的两螺栓对称中心为改造后拔制中心的水平位置。改造后拔制中心线的标高,由 主链轮中心标高和链轮节圆半径以及拔制小车几何尺寸确定。3.2.2主链轮轴线的确定主链轮 轴线与减速机低速轴是同一轴线。3.3主链轮座改造如图3所示,主链轮座已从A=A、B-B 两处开裂,但轴承孔和其他部位完好。该支座材质为ZG35,焊接性能较好。改造时从A-A、 B-B处割掉腹板,并将带轴承孔的墙板内侧加工平整,在两座子上配打三个孔,装上已改造的主 链轮装配,装上轴承盖,再用三根螺栓联接(见图5),然后用40mm厚的钢板(打斜坡口)沿 既定位置焊接,作为主链轮座腹板。在焊接时,采用对称双面焊接,同时转动主链轮,大致可保证 两轴承座孔的同轴度。经热处理消除应力,再检查同轴度偏差,如同轴度偏差超差,可通过在座孔 表面堆焊并重新加工,以消除同轴度偏差。图6为改造后主链轮座装配示意图。主链轮轴用原轴作 为坯料,照图7所示加工。3.4主床身改造主床身利用原床身进行拼焊,加筋连接,再焊上钢板 作为拔制小车行走轨道和链条滑动轨道,如图8所示。3.5拔模座改造将原拔模座按图9进行改 造,既提供了从动链轮的安装位置,同时又加长了床身。3.6电气控制系统改造主电机仍用原可 控硅调速,但将可逆传动改为不可逆传动。此外增加了一台7.5kW小车返回电机和一台13k W芯杆驱动电机的交流控制回路。除了对上述部件进行改造外,还设计了小车返回机构、下料机构 、上料机构等。4改造后设备运行状况及效益改造工作于1990年9月完成,一次试车成功并投 产,设备运行正常,满足了生产的需要。1)设备故障少,备品备件消耗低改造后几年来,该设备 月平均故障率5.2‰,大大低于厂和部的考核指标;月均可开动率98%;备品配件消耗低,主 要易损件未出现异常磨损和损坏,各机构功能完好,迄今运转正常。2)年产量增加,产品品种扩 大由于可开动率高,故障率低,产量随之上升,下表是截止1992年9月从生产报表上反映的机 组历年生产情况。从表中可看出,改造后仅1991年的产量即超过了改造前历年产量的总和。由 于加长了床身和拔管小车的改型,成品管长度从8m增加到12.5m,减少了消耗,提高了成材 率,扩大了产品范围。3)改造费用省因改造中合理地利用了原有设备,节约原材料42t,按1 990年价2000元/t计算,共节约支出8.3万元。直接利用原有重达120t的主传动机 构和电控调速系统,节约资金100余万元,实际支出改造费只有38万元。LB-50双链冷拔 管机的改造利用@张其余$成都无缝钢管厂金堂分厂双链,单链,链轮座针对原双链冷拔管机存在 的问题,按照少花钱、尽量利用原有设备的原则,将其改造成一台单链冷拔管机,提高了产量和成 材率,扩大了品种范围,取得了显著的经济效益。件进行改造外,还设计了小车返回机构、下料机 构、上料机构等。4改造后设备运行状况及效益改造工作于1990年9月完成,一次试车成功并 投产,设备运行正常,满足了生产的需要。1)设备故障少,备品备件消耗低改造后几年来,该设 备月平均故障率5.2‰,大大低于厂和部的考核指标;月均可开动率98%;备品配件消耗低, 主要易损件未出现异常磨损和损坏,各机构功能完好,迄今运转正常。2)年产量增加,产品品种 扩大由于可开动率高,故障率低,产量随之上升,下表是截止1992年9月从生产报表上反映的 机组历年生产情况。从表中可看出,改造后仅1991年的产量即超过了改造前历年产量的总和。 由于加长了床身和拔管小车的改型,成品管长度从8m增加到12.5m,减少了消耗,提高了成 材率,扩大了产品范围。3)改造费用省因改造中合理地利用了原有设备,节约原材料42t,按 1990年价2000元/t计算,共节约支出8.3万元。直接利用原有重达120t的主传动 机构和电控调速系统,节约资金100余万元,实际支出改造费只有38万元。LB-50双链冷拔管机的改造利用@张其余$成都无缝钢管厂金堂分厂双链,单链,链轮座针对原双链冷拔管机存在的问题,按照少花钱、尽量利用原有设备的原则,将其改造成一台单链冷拔管机,提高了产量和成材率,扩大了品种范围,取得了显著的经济效益。

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