PLC在铁合金电炉上的应用兰学军,董兴民,赵敬民锦州铁合金厂【摘要】本文介绍了铁合金电炉 对其电极在自动控制方面的要求;控制方式、参数的选择及可编程序控制器在铁合金电炉电极自动 控制方面的应用情况。关键词铁合金电炉电极,自动调节,被调量,可编程序控制器【Abstr act】Thispaperpresentsthecontrolrequirements ,controlmannerandtheselectionofpa-rametersf ortheelectrodesofferroalloyelectricfurnace; aswellastheapplicationofPLCintheau-tocontro loftheelectrodesofferroalloyelectricfurnace .【Keywords】ferroalloyelectricfurnace,electr ode,auto-regulate,regulatedparameters,PLC1前 言目前国内铁合金电炉有几百座,其中绝大部分是用手动操作调节电极升降,控制和操作水平是很 低的,损失了大量的能源,多年来一直没有合适的电极自动调节器,炼钢电弧炉的电极调节器又很 难用到铁合金电炉上,因为它不适应铁合金电炉的冶炼特性。为了提高铁合金电炉(以下简称电炉 )的自动化水平,达到节能降耗,增产的目的,我们应用可编程序控制器研制了一套电炉电极自动 调节器,并应用在锦州铁合金厂5000kVA电炉上。试运行证明效果良好,电极电流控制准确 ,其电流偏差可达±3%,三相电流很容易调平;调节频度与人工操作相近,入炉功率、功率因数 明显提高;电极升降控制平稳。2对电极自动调节的基本要求电炉的熔炼主要是靠向炉内输入电功 率使炉料加热进行化学反应,从而达到炼制铁合金产品的目的,电气设备主要由主回路和电极升降 系统组成。主回路包括电炉变压器、短网、电极、熔池。电极升降系统包括传动机构、控制元件、 电机,其作用是根据冶炼工艺要求及炉内反应状况,通过改变电极的插深位置来改变电流,控制输 入炉内的电功率,也就是说正常的电炉冶炼主要是靠调节电极的升降来实现的。铁合金电炉的冶炼 特点是:①埋弧,即电极上部堆满炉料,下部电弧冶炼,这一点同炼钢电弧炉有着明显的区别;② 力求三根电极在底部成一个水平面,这样就能使三根电极形成的三个坩埚迅速熔化连通,形成一个 熔池;③因为电炉理弧工作,电极输入电流和功率变化较慢,要求冶炼过程尽将可能地稳定,如果 频繁调节电极,将会出现掉生料甚至塌料的现象,结果会降低熔池温度,渣铁难分,影响正常生产 。根据电炉的冶炼特点,对电极自动调节的基本要求:①稳定,即对电极电流和功率偏离设定值时 不能简单地立即调节,而应智能性地判断是瞬时性的还是真实性的偏差。如果是瞬时性的,在短时 间内会自然消失不必调节;如果是真实性的则进行调节。②平衡,要求三相电流平衡,三根电极插 深相同即保持同一水平面。3电极调节方式及被调量的选择3.1电极调节方式电极调节方式主要 有两种,一种是连续调节;另一种是断续调节。连续调节方式:若传动机构是电动机一卷杨式的, 则要求对电机进行调速;若是液压式则要求配有随动的伺服阀,这样就可以使被调量以无级连续变 化的方式调节。断续式调节也称为三点式,因为它体现了电极升、停、降三种状态。国内铁合金电 炉绝大部分是这种调节方式,这种调节方式若传动机构是电动机一卷杨式的,则电动机可以不必调 速;若是液压式的配换向阀即可。我厂5000kVA电炉电极系统其传动机构是电动机一卷扬式 不调速,控制器是接触器,手动操作,这种系统比较落后,执行元件环节多,惯性大,不利于实现 自动控制,但是若换掉这套系统既要花很多钱,又因为是生产设备时间也是不允许的。为此,保留 了原有电极系统,仍为断续调节方式,但加装了由可编程序控制器为主控机构成的电极自动控制调 节器,为了克服惯性大的问题,我们采用了PI(比例积分)控制和脉冲输出的方法,实践证明, 上述搭配和控制方法取得了满意的控制效果。3.2被调量的选择铁合金冶炼是一个比较复杂的物 理一化学过程,时至今日国内外还没有能提出一个比较理想的数学模型可供参照,所以电炉基本是 采用间接控制方式,一般地说有三种被调量,功率、电流和阻抗。功率,这个被调量一般很少采用 ,因为三相功率相等,并不等于三相电压、电流相等,也不能保证三根电极处于同一水平面。随着 测量、控制技术的发展,恒功率控制也可能有突破。电流,手动调节基本上都选用这个被调量,自 动调节也可以选用,电流调节的特点是反应快、直观、简单。但也有缺点,例如电流值的大小与电 极的插深不成线性关系,也就是不能准确地反映电极在炉料中的插入深度。另外,三相电之间互相 有影响,这是因为电极电流在炉底中性点的矢量和为零,当某一相电极电流变化时,零点位移,其 它两相电流也会产生变化。还有电网电压的变化也会影响到电极电流的变化,这些就使得自动调节 过程有些不稳定。阻抗(Z),一般认为在电极自动调节过程中是比较理想的被调量。阻抗也称为 操作电阻,是有效相电压与电极电流的比值。用它作为被调量可以控制相电压、电极电流及其比值 ,控制入炉有效功率、热能分配,能保证电极在炉料中的插深,还可避免电极间的互相影响。例举 两种状态说明这个问题,当某一相电极电流对炉底短路时,该电极应立即进行调节,使其上升,而 其它两相由于中性点位移,电流电压同时增大倍,其比值不变,因此不参加调节;反之,当某一电 极处于断路,其电流为零。说明电极应立即调节、使其下降,而另外两相的电流电压均下降倍,其 比值仍然不变。电极不参加调节。对于电网电压波动,由于电流电压同时按向一比例变化,故其比 值不变,电极也不参与调节。由此不难看出,在电极自动调节过程中,选用阻抗是最合适的被调量 。4电极自动调节器4.1主控机——可编程序控制器PLCPLC是一种集计算机、自动化、通 讯技术于一身的工业控制机。其主要特点是:程序编制容易,可使用梯形图直接编程,也可使用计 算机专业人员熟悉的语句表;功能强,使用方便,安装调试简单;特别是抗干扰能力强。PLC输 入输出均为光电隔离,软硬件滤波,CPU本机自带屏蔽,可直接安装在配电室,或工作业现场。 根据电炉对电极调节方式及被调量的要求和原有设备状况,我们选用了日本三菱F_1系列PLC .F_1是小型高功能PLC,F_1有20条基本指令、2条步进指令,87条功能指令,主要 内容是:开关量控制、步进控制、加减乘除运算、单值、范围比较、数据传送、高速计数、移位、 置位、复位、清零、读写模拟量等功能。F_1除基本单元外,还有多种可扩展的特殊模块,如模 拟量输入(A/D)、输出(D/A),位置、定时、步进、伺服电机控制、通讯等单元。梯形图 、语句表均可单独使用,且二者能够相互转换,F_1还可以通过通讯模块和专用软件与上位机实 现通讯、监控、联网。F_1的价格在同类机中是比较低的。4.2调节器的构成调节器的构成如 图1所示,其中仅表示了单相的构成。主要工作过程.从TA取来电流信号送I/U变成0~5V 直流电压信号送A/D,A/D时0~5V直流电压处理后变成BCD码的形式送给PLC;从电 极对炉底取来的0~150v电压信号送U/U,以后过程同电流信号一样,PLC将取来的电流 、电压信号进行滤波运算、比较,产生脉冲后送到开关量输出端,驱动接触器带动执行机构作相应 的调节。4.3驱动特性由于是断续调节、脉冲输出,所以电极升降的动作特性如图2。1)△Z _1—△Z_3之间为调节死区,偏差在此区间内没有输出响应。2)当正向偏差超过△Z_2或 △Z_4时,有输出响应去驱动执行元件提升或下降电极。3)当正向偏差小于△Z_1,负向偏 差小于△Z_3时,输出停止。实际上,在△Z_1—△Z_2(或△Z_3—△Z_4)之间, 电极调节器的时间响应与阻抗偏差之间是PI(比例积分)的关系,也就是判断偏差是瞬时性还是 真实性的过程。4.4灵敏度分析及信号处理主控机的灵敏度是否满足要求,对一个自动调节系统 有很大影响。如果灵敏度不够,跟不上被调量的变化.也就无法对其调节,更不能满足精度要求, 因为电炉各参数中经常变化和需要调节的主要是电流,所以在此只分析PLC对电流的灵敏度。我 厂5000kVA电炉的TA变比n=400/5=80,其二次电流为0~5A,与I/U输出 直流0~5V是1:1的关系,A/D(8位)接收0~5V信号向PLC输送0~255的BC D码数字量,最大为三位数,没有小数的变化,我们以BCD码个位变化±1个数为最小值,分析 折算到电炉变压器一次电流的灵敏度。当PLC内数字变化为±1时,A/D输入直流电压对应变 化△V=5/255=±0.0196V,同理TA二次电流变化是±0.0196A,折算到电 炉变压器一次电流△I_n=0.0196n=0.0196×80=±1.57A。按电炉变压 器一次侧低电流I_n=216A计,已知上升电流为+1.57A,用I_s表示,下降电流为 —1.57A,用I_x表示;灵敏度用2△表示;则有:一般对电炉调节要求灵敏度为2△<1 5%,可见F_1系列的灵敏度是很高的,完全能够满足要求。信号处理在任何一个模拟量的调节 过程都是至关重要的,如果处理不好,干扰过大,将会影响到整个系统的稳定。在此对信号处理主 要采取了两个措施:1)平均值滤波,这是一种软件处理方法。但略显粗糙,由于简单、实用,电 炉一般情况下电流波动幅度不是很大,平均值法基本上能满足要求,该方法的数学表达式是:主要是用PLC的数学运算功能完成的。2)积分法,电炉生产过程力求稳定,尽量避免不必要的调节,这就要求对阻抗偏差信号是瞬时性还是真实性有个判断,为此我们设一个对时间积分的判定环节,见图2。当偏差超过△Z_1或△Z_3时,积分环节工作;如偏差没到△Z_2或△Z_4就
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