1概况安阳钢铁公司烧结厂现有5台24m2烧结机,1#、2#为SD24型,原台车宽度是15 00mm,3#、4#、5#为KOO40型,原台车宽度是1200mm。5台烧结机设计年产 烧结矿120万t,与炼铁厂4座300m3高炉配套。烧结面积只有高炉总容积的10%,而国 内钢铁厂设计中此值一般为15%以上。在烧结能力远远小于炼铁能力的情况下,烧结厂采取了一 系列有效的增产措施,使烧结机利用系数远远高于全国平均水平40%。1993年生产烧结矿2 13万t,基本满足了高炉的需要。随着生产的不断发展,高炉还要采取富氧,加温鼓风等一系列 增产措施,并且1995年7月新增建的一座300m3高炉投产。由于场地所限,烧结厂无法增 建烧结机,如何对现有烧结机进行增产改造,不断满足高炉生产的需要成为摆在该厂广大科技人员 面前的一个重要课题。根据生产的需要,烧结机增产改造必须在不影响高炉生产的前提下进行,为 此该厂从1994年开始,利用烧结机大中修之机,分别对5台烧结机及配套设备进行了增产改造 ,使烧结机的生产能力不断提高,1997年生产烧结矿271万t,烧结机利用系数达到26 9t/m2h,满足了高炉生产的需要。烧结机改造时间及内容见表1。表1烧结机改造情况表项 目台车加宽主抽风机扩容199458—5232#烧结机1994922—104 #烧结机4#烧结机199544—4135#烧结机5#烧结机1995510—5 223#烧结机3#烧结机1996425—531#烧结机1#烧结机19965 8—5202#烧结机2改造内容烧结机的有效烧结面积和通过单位面积的抽风量是决定烧结机 台时产量的两大关键要素。烧结面积大小是烧结机生产能力高低的前提;单位烧结面积上抽风量的 多少,在很大程度上限制了混合料垂直烧结速度的快慢;两者共同作用的结果,决定烧结机生产能 力的大小。当然其它工艺条件也直接或间接地影响着烧结机的生产能力。该厂根据其生产实际采取 了在扩大烧结面积的同时加大抽风量的办法。21烧结机本体的改造受原有生产工艺流程和设备 布局所限,不能采取烧结机主体加长的办法。要增加烧结面积,只能将烧结机加宽。而整体更新, 重新建加宽的烧结机,不仅投资巨大,而且设备加工周期和现场施工的周期也太长,在生产上是不 允许的,因此加宽改造必须在烧结机骨架的头尾轮位置不变的前提下,把台车宽度加大。通过对两 种烧结机总配图的研究和现场实际测量,1#、2#烧结机台车宽度最大可加宽到1750mm, 3#、4#、5#烧结机台车宽度最大可加宽到1450mm。在烧结机台车宽度加宽的同时,该 厂还对烧结机机尾灰箱及风箱进行了改进设计,使烧结机有效抽风长度延长300mm,相应增加 了烧结面积。以上两项改造共增加烧结面积4m2,使烧结机总有效烧结面积达到28m2。由于 烧结机台车的加宽改造,相应地对圆辊给料机、点火器、机尾卸料刮刀等进行了加宽改造。22 烧结机主抽风机的扩容改造该厂烧结机主抽风机原为D2300—11风机,配用电机为JR15 8—4680kW电机,运行电流70A,风机全压9065Pa。从生产实践上来讲,烧结机每 平方米风量为90—100m3/min,烧结机加宽改造前每平方米实际风量为9583m3 /min,烧结机加宽改造后,烧结机有效烧结面积达到28m2,每平方米风量只有82m3/ min,不能满足生产工艺要求,制约着烧结生产的进一步发展,因此烧结机主抽风机的扩容改造 势在必行。该厂根据本厂的实际情况及今后的发展,决定将D2300—11风机改造为D280 0风机,经过分析论证,该厂确定了以下改造方案:基础不变,机壳不换,改进导气环,转子组, 电机更换成900kW电机,重新设计电机底座及齿轮联轴器,投资30万元,施工工期10天。 根据上述方案,该厂于1994年9月21日至10月1日首先对4#烧结机主抽风机进行了扩容 改造,改造后实测电机电流85A,风机启动时间15—16秒,风机轴瓦振动小于20μm。为 了检验风机改造效果,该厂委托河北省冶金节约能源监测站于1994年10月8日对4#烧结机 抽风机风量及全压等进行了测量计算,风机风量2990m3/min,全压10860Pa。烧 结机每平方米风量达到107m3/min,满足了烧结工艺要求,达到预期效果。风机总风量较 改造前提高30%。此后该厂又利用烧结机大中修的机会,对其它四台主抽风机进行了扩容改造。 23带冷机的改造为了适应烧结机加宽改造和主抽风机扩容改造后烧结矿冷却的需求,该厂在对 烧结机及主抽风机改造的同时,也对带式冷却机进行了相应的改造。原带冷机的冷却方式为三台轴 流风机抽风冷却,主要缺陷是:(1)生产能力不足,冷效果不佳,经常造成烧成品皮带的事故。 (2)轴流风机维修量大,且有一套复杂的稀油润滑系统。为解决上述问题,该厂对带冷机进行了 如下改造:(1)设计制作了风箱、密封装置等,安装了四台离心鼓风机,将抽风式带冷机改造为 鼓风式带冷机。(2)为提高其冷却能力,将带冷机台车栏板高度加高150mm。通过上述改造 ,提高了带冷机的冷却能力,满足了烧结机改造后的生产需要,同时去掉了复杂的稀油润滑系统, 降低了运行成本,取得了良好效果。24其它配套设备的改造烧结机改造后,原来的原料供应系 统的生产能力已不能适应生产的需要,主要表现在:(1)原来的原料系统各皮带运输机生产能力 不足,设备故障增多。(2)一次混合机超负荷运行,设备基础振动严重。(3)成品运输系统运 输能力明显不足。针对上述问题,该厂逐步对原料系统和成品系统各条胶带运输机进行了加宽改造 ,以提高其生产能力。同时将一次混合机由Φ2800×7000更新改造为Φ3000×110 00,改造后,其生产能力充分满足了生产的要求。该厂在对主要配套设备进行改造的同时,还利 用大中修等机会,分别对链板机、造球机等进行了改造,改造后都取得了明显效果,为烧结机不断 提高生产能力创造了条件。3效果及效益通过对烧结机及其配套设备的逐年改造,烧结机的生产能 力每年都有所提高,1993—1997年烧结机产量及烧结机利用系数见表2。据1994年1 0月对当时4#烧结机加宽改造后的现场实际单机测定,其台时产量达到68t/h,比当时烧结 机的平均台时产量53t/h,提高15t/h,提高2832%。以1993年为基准,19 94—1997年共增产烧结矿159万t,按公司规定每吨烧结矿内部利润10元计,共可多创 内部利润1590万元。据统计,这些改造项目共投资700万元,则总经济效益为890万元。 表21993—1997年烧结矿产量及烧结机利用系数年份1993199419951996 1997烧结矿产量(万t)213232250258271烧结机利用系数(t/m2h)2 152332542612694结束语该厂自1994年以来,主要利用烧结机大中 修的机会,通过不断对烧结机及其配套设备进行技术改造,使烧结机生产能力逐年提高,满足了高 炉对烧结矿的需求。该厂对烧结机改造主要立足于原有设备,尽量多利用原有设备的部件,通过对 设备的关键部件进行优化设计,最大限度地发挥设备的潜力。其主要特点是:投资少,见效快,施 工期短。该厂24m2烧结机的增产改造为同类型烧结机的增产改造探索出一条成功之路。安钢2 4m~2烧结机增产改造@张海峰@李光玉@孟昭兴$安阳钢铁集团公司烧结机,配套设备,改造 ,增产介绍了安阳钢铁集团公司烧结厂通过对24m2烧结机进行加宽改造和对主抽风机进行扩容 改造,来提高烧结机生产能力的方法和效果。,安装了四台离心鼓风机,将抽风式带冷机改造为鼓 风式带冷机。(2)为提高其冷却能力,将带冷机台车栏板高度加高150mm。通过上述改造, 提高了带冷机的冷却能力,满足了烧结机改造后的生产需要,同时去掉了复杂的稀油润滑系统,降 低了运行成本,取得了良好效果。24其它配套设备的改造烧结机改造后,原来的原料供应系统 的生产能力已不能适应生产的需要,主要表现在:(1)原来的原料系统各皮带运输机生产能力不 足,设备故障增多。(2)一次混合机超负荷运行,设备基础振动严重。(3)成品运输系统运输 能力明显不足。针对上述问题,该厂逐步对原料系统和成品系统各条胶带运输机进行了加宽改造, 以提高其生产能力。同时将一次混合机由Φ2800×7000更新改造为Φ3000×1100 0,改造后,其生产能力充分满足了生产的要求。该厂在对主要配套设备进行改造的同时,还利用 大中修等机会,分别对链板机、造球机等进行了改造,改造后都取得了明显效果,为烧结机不断提 高生产能力创造了条件。3效果及效益通过对烧结机及其配套设备的逐年改造,烧结机的生产能力 每年都有所提高,1993—1997年烧结机产量及烧结机利用系数见表2。据1994年10 月对当时4#烧结机加宽改造后的现场实际单机测定,其台时产量达到68t/h,比当时烧结机 的平均台时产量53t/h,提高15t/h,提高2832%。以1993年为基准,199 4—1997年共增产烧结矿159万t,按公司规定每吨烧结矿内部利润10元计,共可多创内 部利润1590万元。据统计,这些改造项目共投资700万元,则总经济效益为890万元。表 21993—1997年烧结矿产量及烧结机利用系数年份19931994199519961 997烧结矿产量(万t)213232250258271烧结机利用系数(t/m2h)2 152332542612694结束语该厂自1994年以来,主要利用烧结机大中修的机会,通过不断对烧结机及其配套设备进行技术改造,使烧结机生产能力逐年提高,满足了高炉对烧结矿的需求。该厂对烧结机改造主要立足于原有设备,尽量多利用原有设备的部件,通过对设备的关键部件进行优化设计,最大限度地发挥设备的潜力。其主要特点是:投资少,见效快,施工
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